第03版:国资视点·要闻

嘉兴百年企业交出环保“高分答卷”

民丰特纸获评国家绿色工厂

  ■记者 苗楠钰

  通讯员 梁卫峰 贝雅芸

  

  昨天上午,民丰特种纸股份有限公司海盐厂区的污水生化处理车间里,两套蓝色的处理机组正平稳运转,发出低沉的嗡鸣声。

  “你闻闻,车间里基本没有异味。”公司相关负责人拍了拍身旁的管道,语气里带着几分自豪。处理后的清澈中水顺着专用管道,源源不断直供生产线,替代了部分新鲜水源。

  这“变废为宝”的场景,正是民丰特纸绿色转型的生动注脚。

  近日,工业和信息化部正式公布国家绿色工厂认定结果,民丰特纸榜上有名。

  从传统造纸到绿色智造,记者通过深入采访,发现这家百年企业的环保“高分答卷”,就藏在车间的每一个细节中。

  节能降碳提质效

  “我们是从‘骨头缝’里把能耗一点一点降下来的。”在造纸车间,装备部的老员工指着纸机向记者介绍。网案部采用可调角度刮水板与低真空脱水技术,压榨部则运用三辊两压区复合压榨、靴式压榨等组合方案,“以前脱水效率没那么高,现在每一道工序都在抠节能。”

  在烘干部,蒸汽冷凝水系统运用多段通汽、热泵技术和余热回用设计,原本白白流失的闪蒸蒸汽实现了重复利用。

  抬头望去,厂房屋顶上,三批分布式光伏发电设施依次排开,总容量达5.18MWp,年发电量约460万kWh。“太阳晒着就能发电,我们这屋顶现在可是‘聚宝盆’。”工作人员笑着说。

  资源利用,同样讲究“循环”二字。

  干损纸、湿损纸全部回用于生产,工业用水三级循环利用,重复利用率超过90%。在水处理车间,技术员指着监控屏幕上的数据说:“你看,这些指标都比标准低不少。”

  废水、废气、噪声等各项指标均优于排放标准,碎浆工序在密闭槽罐中进行,烘干工序在密闭汽罩内完成,生产过程中既提高能源利用效率,又杜绝有害废气外排。

  节能降碳,让民丰特纸的环保潜力不断提升。

  公司每年开展碳核查,并委托第三方对产品进行碳足迹评价。

  近十年,民丰特纸累计成功研发20项新品种,应用30多项新技术,申请专利17项,其中8项已获授权,参与或主持制定20多项国家或行业标准,卷烟纸单位产品综合能耗优于先进值指标。

  在用地集约化方面,企业容积率达1.45,建筑系数45.90%,均优于国家相关标准,2024年亩均产值339万元,超过浙江省建设用地控制指标要求。

  绿色智造结硕果

  昨天下午,在新建成的8号机生产线旁,操作工正熟练地监控着屏幕上跳动的参数,“这条新线可比老线省多了!”

  他告诉记者,新8号机描图纸产线较老产线节约综合能耗3307吨标准煤、减碳10597吨。不远处的20号机卷烟纸线,较行业先进标准节约综合能耗557吨标准煤、减碳1685吨。

  这些变化,源于一场“能源革命”。

  近年来,民丰特纸积极响应嘉兴市“智造创新强市”战略部署,通过产能平移破解百年老厂区发展瓶颈,实现转型升级。2025年6月30日,动力分厂锅炉汽机停运,南湖厂区正式停运。民丰特纸产能整体平移至海盐新区的任务圆满完成,为全市传统制造业高质量发展提供了示范样本。

  民丰特纸能源管理机构推动项目能效提升达标,新产线选用高效节能的设备,还在技术、设备、管理等方面进行绿色化清洁化改造。

  一系列高效举措,让产品能耗大幅下降,预计可实现年节电量3000多万千瓦时、减少二氧化碳排量3万余吨。民丰特纸海盐新区,也成为绿色智能制造的行业标杆。

  2025年6月,新8号机和新20号机升级技改项目建成,同步关停南湖厂区4台热电燃煤锅炉及发电机组。“以前烧煤,现在用汽全部由恒洋热电供应,用能方式彻底变了。”公司相关负责人说,这一转变还获得政府燃煤锅炉淘汰专项补贴1000多万元。

  年产7万吨特种涂布纸项目,综合能耗较原产线削减4806吨标准煤、减碳15000吨。一系列项目落地,推动企业整体能效水平明显提升,2025年度温室气体排放量较2024年度下降28.45%。

  “绿色不是成本,而是通往未来的通行证。”民丰特纸党委书记、董事长曹继华的这句话,道出了民丰特纸的发展逻辑。

  未来,民丰特纸将继续走专用技术攻坚、碳管体系深化、资源循环升级之路,持续优化用能结构,提升清洁能源占比,联动产业链协同降碳,把低碳改造与生产运营、产品价值深度融合,让绿色成为这家百年企业最鲜明的底色。

2026-03-31 嘉兴百年企业交出环保“高分答卷” 4 4 嘉兴日报 content_282673.html 1 3 民丰特纸获评国家绿色工厂 /enpproperty-->